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4月14日,中冶宝钢工业企业完成宝钢钢管条钢事业部精装修板区域“高温退火炉”炉车智能制造技改项目的运行和吊荷任务。

随着宝钢股份智力制造战术的推进,宝钢条钢部精密板坯区“高温退火炉”炉车智力制造技术改革项目蓬勃开展。 对整个精密板坯区生产线进行了2个月的智能制造升级,对该生产线“高温退火炉”的炉车进行了智能升级改造,对“高温退火炉”的炉车提供了全智能控制温度设备、全自动炉门打开、关闭装置。

“中冶宝钢基层单位完成宝钢条钢部智慧制造“高温退火炉”技改吊运任务”

宝钢条钢部板坯区的传统“高温退火炉”炉车由于采用年限长,设备老化,密封性能差。 由于炉车底部由于长期高温烧制而出现全部变形,布料布置时存在高度差,所以布料退火时的温度控制容易产生不均匀。 在坯料退火过程中火焰喷出,燃气燃烧不完全,污染周围的大气环境,影响人的健康,并且坯料在退火后钢坯质量达不到,钢坯硬度不均匀,提高了条钢部的综合竞争力,进一步强化了精钢市场的高端产品,客户 为了切实实现条钢部的全年生产经营目标,条钢部股份有限公司经会议决定,对精钢区域的“高温退火炉”进行智能升级改造。

“中冶宝钢基层单位完成宝钢条钢部智慧制造“高温退火炉”技改吊运任务”

中冶宝钢工业企业此次行车结合“高温退火炉”技术,施工时间紧、任务重,新安装的“退火炉炉车”主体大,行车悬挂安装精度要求高,现场作业环境多、地面施工人员多、行车和悬挂设备的 为了确保此次技改吊装任务安全、高效、顺利完成,此次技改前与施工单位签订了《三方安全协议》承诺书,对全体人员进行特殊教育和指导,制定与之形成对照的安全对策,组织全体人员进行学习签名。 技改期间,基层“两长”立足于技改现场,要求职工服从标准化工作,遵守安全工作“十不吊”,多次发现“一令一动”大体上是杜绝习性违规工作现象的发生,及时注意和制止上下合作。 技改期间,班里轮流吃饭安排人员,大家争分夺秒不休息,大大提高了吊运设备的安装工程进度。 经过大家的努力,我们成功地安全高效地安装了此次板坯“高温退火炉”的智能制造技术改革项目。 为今后提高产品质量奠定了基础,受到业主的高度评价和赞扬。

“中冶宝钢基层单位完成宝钢条钢部智慧制造“高温退火炉”技改吊运任务”

经过中冶宝钢工业企业一线员工不懈的职业精神,大家万众一心、万众一心,顺利完成此次“高温退火炉”炉车智慧制造技改项目,一次也不重复试车成功。 在今后的业务中,中冶宝钢工业企业将继续以“为业主着想,业主急需”为宗旨,用实际行动实践企业“三服务”的业务理念,践行企业“三服务”的理念(中冶宝钢周治武() )

“中冶宝钢基层单位完成宝钢条钢部智慧制造“高温退火炉”技改吊运任务”


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